SINAD
(leer más)
El McDonnell Douglas DC-10 es un avión trijet estadounidense de fuselaje ancho fabricado por McDonnell Douglas. El DC-10 estaba destinado a suceder al DC-8 para vuelos de largo alcance. Voló por primera vez el 29 de agosto de 1970; fue presentado el 5 de agosto de 1971 por American Airlines.
El trijet tiene dos turboventiladores en los pilones subalares y un tercero en la base del estabilizador vertical. El diseño de doble pasillo tiene un asiento típico para 270 en dos clases. El DC-10-10 inicial tenía un alcance de 3500 nmi (6500 km) para vuelos transcontinentales. El DC-10-15 tenía motores más potentes para aeropuertos calientes y altos. Los modelos DC-10-30 y −40 (con una tercera pata del tren de aterrizaje principal para soportar pesos más altos) tenían rangos intercontinentales de hasta 5200 nmi (9600 km). El KC-10 Extender (basado en el DC-10-30) es un avión cisterna de la Fuerza Aérea de EE. UU.
Una falla de diseño en las puertas de carga originales provocó un historial de seguridad deficiente en las primeras operaciones. Tras el accidente del vuelo 191 de American Airlines (el accidente de aviación más mortífero en la historia de EE. UU.), la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. dejó en tierra todos los DC-10 de EE. UU. en junio de 1979. En agosto de 1983, McDonnell Douglas anunció que la producción terminaría debido a una falta de pedidos, ya que tenía una aprensión pública generalizada después del accidente de 1979 y una mala reputación de economía de combustible. Se rectificaron las fallas de diseño y se aumentaron las horas de la flota, para obtener un récord de seguridad más tarde comparable a los aviones de pasajeros de época similar.
La producción finalizó en 1989, con 386 entregados a aerolíneas junto con 60 aviones cisterna KC-10. El DC-10 vendió más que el similar Lockheed L-1011 TriStar. Fue sucedido por el McDonnell Douglas MD-11 alargado y más pesado. Después de fusionarse con McDonnell Douglas en 1997, Boeing actualizó muchos DC-10 en servicio como MD-10 con una cabina de vidrio que eliminó la necesidad de un ingeniero de vuelo. En febrero de 2014, el DC-10 realizó su último vuelo comercial de pasajeros. Las aerolíneas de carga continúan operando un pequeño número como cargueros. El Orbis Flying Eye Hospital es un DC-10 adaptado para cirugía ocular. Algunos DC-10 se han convertido para uso aéreo de extinción de incendios. Algunos DC-10 están en exhibición, mientras que otros aviones retirados están almacenados.
Después de una propuesta fallida para el CX-HLS (Sistema de Logística Pesada) de la Fuerza Aérea de los EE. UU. en 1965, Douglas Aircraft comenzó estudios de diseño basados en su diseño CX-HLS. En 1966, American Airlines ofreció una especificación a los fabricantes para un avión de fuselaje ancho más pequeño que el Boeing 747 pero capaz de volar rutas similares de largo alcance desde aeropuertos con pistas más cortas. El DC-10 se convirtió en el primer avión comercial de McDonnell Douglas después de la fusión entre McDonnell Aircraft Corporation y Douglas Aircraft Company en 1967. Una de las primeras propuestas de diseño del DC-10 fue para un avión de pasajeros de fuselaje ancho y dos pisos de cuatro motores con una capacidad máxima de asientos de 550 pasajeros y similar en longitud a un DC-8. La propuesta se archivó a favor de un avión trijet de fuselaje ancho y una sola cubierta con una capacidad máxima de 399 pasajeros y una longitud similar al DC-8 Super 60.
El 19 de febrero de 1968, en lo que se suponía que sería un golpe de gracia para el Lockheed L-1011 de la competencia, George A. Spater, presidente de American Airlines, y James S. McDonnell de McDonnell Douglas anunciaron que American Airlines' intención de adquirir el DC-10. Esto fue un shock para Lockheed y hubo un acuerdo general dentro de la industria de la aviación de EE. UU. de que American Airlines había dejado a sus competidores en la puerta de salida. Junto con American Airlines' decisión de anunciar el pedido del DC-10, también se informó que American Airlines había declarado su intención de tener el motor turbofan británico Rolls-Royce RB211 en su avión DC-10.
El DC-10 fue pedido por primera vez por los clientes de lanzamiento American Airlines con 25 pedidos y United Airlines con 30 pedidos y 30 opciones en 1968. El primer DC-10, una serie 10, realizó su vuelo inaugural el 29 de agosto de 1970. Tras un programa de prueba con 929 vuelos que cubrieron 1.551 horas, el DC-10 recibió su certificado de tipo de la FAA el 29 de julio de 1971. Entró en servicio comercial con American Airlines el 5 de agosto de 1971, en un vuelo de ida y vuelta entre Los Ángeles y Chicago, con United Airlines comenzando los vuelos DC-10 más tarde ese mes. Los DC-10 de American tenían asientos para 206 y los de United para 222; ambos tenían asientos de seis plazas en primera clase y de ocho plazas (cuatro pares) en clase turista. La similitud del DC-10 con el Lockheed L-1011 en diseño, capacidad de pasajeros y fecha de lanzamiento resultó en una competencia de ventas que afectó la rentabilidad de la aeronave.
La primera versión del DC-10 fue la "doméstica" serie 10 con un alcance de 3,800 millas (3,300 nmi, 6,110 km) con una carga típica de pasajeros y un alcance de 2,710 millas (2,350 nmi, 4,360 km) con carga útil máxima. La serie 15 tenía un rango de carga típico de 4,350 millas (3,780 nmi, 7,000 km). La serie 20 fue impulsada por Pratt & motores turbofan Whitney JT9D, mientras que los motores de las series 10 y 30 eran General Electric CF6. Antes de la entrega de su avión, el presidente de Northwest pidió que la "serie 20" avión sea redesignado "serie 40" porque el avión se mejoró mucho con respecto al diseño original. La FAA emitió el certificado de la serie 40 el 27 de octubre de 1972. En 1972, el costo unitario era de US$20 millones ($130 millones en la actualidad).
Las series 30 y 40 eran las de mayor alcance "internacional" versiones. La principal diferencia visible entre los modelos es que la serie 10 tiene tres juegos de tren de aterrizaje (uno delantero y dos principales) mientras que las series 30 y 40 tienen un tren principal adicional en la línea central. El tren de aterrizaje principal central de dos ruedas (que se extiende desde el centro del fuselaje) se agregó para distribuir el peso adicional y para un frenado adicional. La serie 30 tenía un rango de carga típico de 10 010 km (6220 mi) y un rango de carga útil máxima de 7410 km (4604 mi). La serie 40 tenía un rango de carga típico de 5750 millas (9265 km) y un rango máximo de carga útil de 4030 millas (3500 nmi, 6490 km).
El DC-10 tenía dos opciones de motor e introdujo variantes de mayor alcance unos años después de entrar en servicio; estos le permitieron distinguirse de su principal competidor, el L-1011. El 446 y último DC-10 salió de la línea de producción de la División de Productos de Long Beach, California en diciembre de 1988 y se entregó a Nigeria Airways en julio de 1989. La producción superó la estimación de 1971 de 438 entregas necesarias para alcanzar el punto de equilibrio en el proyecto. Cuando se entregaron los DC-10 finales, McDonnell Douglas había comenzado la producción de su sucesor, el MD-11.
A fines de la década de 1980, cuando los viajes internacionales crecían debido a los precios más bajos del petróleo y a una mayor libertad económica, los Boeing 747-400, MD-11 y Airbus A330/A340 retrasados no podían satisfacer la demanda de aviones de fuselaje ancho, mientras que el 747- La producción de 200/300 y DC-10 terminó, y el valor de los DC-10-30 usados casi se duplicó de menos de $ 20 millones a casi $ 40 millones.
El DC-10 es un monoplano voladizo de ala baja, propulsado por tres motores turbofan. Dos motores están montados sobre pilones que se unen a la parte inferior de las alas, mientras que el tercer motor está encerrado en una estructura protectora en forma de banjo que está montada en la parte superior del fuselaje trasero. El estabilizador vertical, con su timón de dos segmentos, está montado en la parte superior del banjo del motor de cola. El estabilizador horizontal con su elevador de cuatro segmentos está fijado a los lados del fuselaje trasero de manera convencional. El avión tiene un tren de aterrizaje triciclo retráctil. Para permitir pesos brutos más altos, las últimas series −30 y −40 tienen un tren de aterrizaje principal adicional de dos ruedas, que se retrae hacia el centro del fuselaje.
Fue diseñado para vuelos de medio a largo alcance que pueden acomodar de 250 a 380 pasajeros y es operado por una tripulación de vuelo de tres personas. El fuselaje tiene almacenamiento subterráneo para carga y equipaje.
El KC-10 Extender es una versión militar del DC-10-30CF para reabastecimiento aéreo. El avión fue ordenado por la Fuerza Aérea de los EE. UU. y entregado entre 1981 y 1988. Se construyeron un total de 60. Estos aviones están propulsados exclusivamente por motores turbofan General Electric CF6.
El KDC-10 era un avión cisterna de reabastecimiento de combustible para la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos. Estos se convirtieron de aviones civiles (DC-10-30CF) a un estándar similar al KC-10. Además, las empresas comerciales de reabastecimiento de combustible Omega Aerial Refueling Services y Global Airtanker Service operan dos camiones cisterna KDC-10 para arrendamiento. Se han construido cuatro.
El DC-10 Air Tanker es un avión cisterna de extinción de incendios basado en el DC-10 que utiliza tanques de agua modificados de Erickson Air-Crane.
El MD-10 es una actualización para agregar una cabina de vidrio al DC-10 con la nueva designación a MD-10. La actualización incluyó una cabina de vuelo común avanzada utilizada en el MD-11 y se lanzó en 1996. La nueva cabina eliminó la necesidad del puesto de ingeniero de vuelo y permitió una habilitación de tipo común con el MD-11. Esto permite que compañías como FedEx Express, que operan tanto el MD-10 como el MD-11, tengan un grupo de pilotos común para ambos aviones. La conversión del MD-10 ahora se incluye en el programa Boeing Converted Freighter, donde las empresas afiliadas internacionales de Boeing realizan las conversiones.
Desde enero de 2023, un MD-10 está en servicio comercial con TAB Airlines.
El 8 de enero de 2007, Northwest Airlines retiró el último DC-10 restante del servicio regular de pasajeros, poniendo así fin a las operaciones de la aeronave con las principales aerolíneas. Con respecto al retiro de la flota DC-10 de Northwest, Wade Blaufuss, vocero del capítulo de Northwest de Air Line Pilots Association, dijo: "El DC-10 es un avión confiable, divertido de volar, espacioso y silencioso"., algo así como volar un viejo Cadillac Fleetwood. Estamos tristes de ver partir a un viejo amigo." Biman Bangladesh Airlines fue la última aerolínea comercial en operar el DC-10 en el servicio de pasajeros. La aerolínea voló el DC-10 en un vuelo regular de pasajeros por última vez el 20 de febrero de 2014, desde Dhaka, Bangladesh a Birmingham, Reino Unido. Se realizaron vuelos chárter locales en el Reino Unido hasta el 24 de febrero de 2014.
Los operadores no aéreos incluyeron la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos con dos aviones cisterna KDC-10 basados en DC-10-30CF hasta su retiro en 2019 y 2021 respectivamente, la USAF con sus 59 KC-10 y los 10 aviones cisterna Carrier con su DC-10-10 modificado utilizado para combatir incendios forestales. Orbis International ha utilizado un DC-10 como hospital oftalmológico volador. La cirugía se realiza en el suelo y el quirófano está ubicado entre las alas para una máxima estabilidad. En 2008, Orbis decidió reemplazar su antiguo DC-10-10 por un DC-10-30 donado conjuntamente por FedEx y United Airlines. El DC-10 más nuevo se convirtió a la configuración MD-10 y comenzó a volar como un hospital oftalmológico en 2010. La Agencia de Defensa de Misiles opera un antiguo DC-10-10 de American Airlines como Widebody Airborne Sensor Platform (WASP). Tanker 10 Air Carrier, una compañía aérea de extinción de incendios, actualmente opera cuatro aviones DC-10-30 convertidos para lanzamientos aéreos de retardantes de supresión de incendios.
Hasta septiembre de 2015, el DC-10 había estado involucrado en 55 accidentes e incidentes, incluidos 32 accidentes con pérdida de casco, con 1261 muertes de ocupantes. De estos accidentes e incidentes, ha estado involucrado en nueve secuestros que resultaron en una muerte y un atentado con bomba que resultó en la muerte de 170 ocupantes. A pesar de su pobre historial de seguridad en la década de 1970, que le dio una reputación desfavorable, el DC-10 ha demostrado ser un avión confiable con una baja tasa general de accidentes desde 1998. El historial de seguridad inicialmente pobre del DC-10 ha mejorado continuamente a medida que se rectificaban los defectos de diseño y aumentaban las horas de flota. El historial de seguridad de por vida del DC-10 es comparable al de aviones de pasajeros similares de segunda generación a partir de 2008.
En lugar de las puertas de enchufe convencionales que se abren hacia adentro, el DC-10 tiene puertas de carga que se abren hacia afuera; esto permite que el área de carga se llene por completo, ya que las puertas no ocupan espacio interior utilizable cuando están abiertas. Para superar la fuerza hacia afuera de la presurización del fuselaje a grandes altitudes, las puertas que se abren hacia afuera deben usar mecanismos de bloqueo pesados. En el caso de un mal funcionamiento de la cerradura de la puerta, existe un mayor potencial de descompresión explosiva.
El 12 de junio de 1972, el vuelo 96 de American Airlines perdió su puerta de carga trasera sobre Windsor, Ontario. Antes del despegue, la puerta parecía segura, pero el mecanismo de bloqueo interno no estaba completamente enganchado. Cuando la aeronave alcanzó aproximadamente 11 750 pies (3580 m) de altitud, la puerta estalló y la descompresión explosiva resultante colapsó el piso de la cabina. Se cortaron muchos cables de control al empenaje, dejando a los pilotos con un control muy limitado de la aeronave. A pesar de esto, la tripulación realizó un aterrizaje de emergencia seguro. Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) de EE. UU. encontraron que el diseño de la puerta de carga tenía fallas peligrosas, ya que la puerta podía cerrarse sin que el mecanismo de bloqueo estuviera completamente enganchado, y esta condición no era evidente a partir de la inspección visual de la puerta ni de la puerta de carga. indicador en la cabina. La NTSB recomendó modificaciones para que los manipuladores de equipaje se dieran cuenta de inmediato cuando la puerta no estaba asegurada, y también recomendó agregar respiraderos en el piso de la cabina, de modo que la diferencia de presión entre la cabina y el compartimiento de carga durante la descompresión pudiera igualarse rápidamente sin causar más daños. Aunque muchos transportistas modificaron voluntariamente las puertas de carga, no se emitió ninguna directiva de aeronavegabilidad, debido a un acuerdo de caballeros entre el jefe de la FAA, John H. Shaffer, y el jefe de la división de aeronaves de McDonnell Douglas, Jackson. McGowen. McDonnell Douglas hizo algunas modificaciones a la puerta de carga, pero el diseño básico permaneció sin cambios y los problemas persistieron.
El 3 de marzo de 1974, en un accidente circunstancialmente similar al del vuelo 96 de American Airlines, la explosión de una puerta de carga provocó que el vuelo 981 de Turkish Airlines se estrellara cerca de Ermenonville, Francia, en el accidente aéreo más mortífero de la historia en ese momento: 346 pasajeros y la tripulación murió. La puerta de carga del vuelo 981 no estaba completamente cerrada, aunque así lo parecía tanto para la tripulación de cabina como para el personal de tierra. El avión turco tenía una configuración de asientos que exacerbaba los efectos de la descompresión y, cuando el piso de la cabina se derrumbó en la bahía de carga, los cables de control se cortaron y el avión se volvió incontrolable. Los investigadores encontraron que las ventilaciones de alivio del DC-10 no eran lo suficientemente grandes para igualar la presión entre los compartimentos de pasajeros y de carga durante la descompresión explosiva. Después de este accidente, un subcomité especial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos investigó el problema de la puerta de carga y la certificación por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) del diseño original. Se emitió una directiva de aeronavegabilidad y todos los DC-10 se sometieron a modificaciones obligatorias en las puertas. El DC-10 no experimentó más incidentes importantes relacionados con su puerta de carga después de que se realizaron los cambios aprobados por la FAA.
El 25 de mayo de 1979, el vuelo 191 de American Airlines se estrelló inmediatamente después de despegar del aeropuerto O'Hare de Chicago. Su conjunto izquierdo de motor y pilón se balanceó hacia arriba sobre la parte superior del ala, cortando las líneas hidráulicas del actuador del slat del borde de ataque. Los listones se retrajeron bajo las fuerzas aerodinámicas, lo que provocó que el ala izquierda se detuviera. Esto, combinado con el empuje asimétrico debido a la falta del motor, hizo que la aeronave girara rápidamente hacia la izquierda, descendiera y se estrellara, matando a las 271 personas a bordo y dos en tierra. Después del accidente, la FAA retiró el certificado de tipo del DC-10 el 6 de junio de 1979, dejando en tierra todos los DC-10 registrados en los EE. UU. y los de naciones con acuerdos con los Estados Unidos, y prohibiendo todos los DC-10 de los EE. UU. espacio aéreo. Estas medidas fueron rescindidas cinco semanas después, el 13 de julio de 1979, después de que se modificaran los sistemas de accionamiento y posición de las lamas, junto con el aviso de entrada en pérdida y los cambios en la fuente de alimentación. En noviembre de 1979, la FAA multó a American Airlines por retirar el motor y su torre como una sola unidad en su procedimiento de mantenimiento, dañando así la estructura y provocando la separación del motor, en lugar de quitar el motor de la torre antes de retirar la torre del ala. según lo aconsejado por McDonnell Douglas.
El 19 de julio de 1989, el vuelo 232 de United Airlines se estrelló en Sioux City, Iowa, después de que una falla incontenible del motor de cola anteriormente en el vuelo deshabilitara todos los sistemas hidráulicos y dejara inoperables la mayoría de los controles de vuelo. La tripulación de vuelo, asistida por un instructor de vuelo DC-10, realizó un aterrizaje de emergencia parcialmente controlado ajustando constantemente el empuje de los dos motores restantes; 185 personas a bordo sobrevivieron, pero otras 111 murieron y el avión fue destruido. El DC-10 fue diseñado sin controles de vuelo de respaldo porque se consideró extremadamente improbable que todos los sistemas hidráulicos fallaran. Sin embargo, debido a su proximidad debajo del motor de cola, la falla del motor rompió los tres, lo que resultó en la pérdida total de control de los elevadores, alerones, spoilers, estabilizador horizontal, timón, flaps y slats. Después del accidente, se instalaron fusibles hidráulicos en el sistema hidráulico n.º 3 debajo del motor de cola en todas las aeronaves DC-10 para garantizar que queda suficiente control si los tres sistemas hidráulicos se dañan en esta área.
Variante | -10 | -30 | -40 | |
---|---|---|---|---|
Equipo de computadoras | Tres. | |||
asientos Std | 270 (222Y 8-abreast @ 34" + 48J 6-abreast @ 38") | |||
Max. | 399Y (10-abreast @ 29–34" pitch) diseño, FAA límite de salida: 380 | |||
Cargo | 26 LD3 diseño, cubierta principal: 22 88×125′′ o 30 88x108′ pallets | |||
Duración | 182 pies 3.1 en / 55,55 m | 181 ft 7.2 en / 55.35 m | 182 pies 2.6 en / 55,54 m | |
Altura | 57 pies 6 en / 17.53 m | 57 pies 7 en / 17.55 m | ||
Wingspan | 155 pies 4 en / 47.35 m | 165 pies 4 en / 50,39 m | ||
Zona de ala | 3,550 pies cuadrados (330 m2) | 3.647 pies cuadrados (338,8 m2) | ||
Width | 19 pies 9 en (6,02 m) fuselaje, 224 en (569 cm) interior | |||
OEW (pax) | 240.171 libras / 108.940 kg | 266,191 lb / 120,742 kg | 270,213 lb / 122,567 kg | |
MTOW | 430.000 libras / 195.045 kg | 555.000 libras / 251,744 kg | ||
Max. | 94,829 lb / 43,014 kg | 101.809 libras / 46 180 kg | 97.787 lb 44.356 kg | |
Capacidad de combustible | 21,762 US gal / 82,376 L | 36,652 US gal / 137,509 L | ||
Motores ×3 | GE CF6-6D | GE CF6-50C | PW JT9D-20 / -59A | |
Thrust ×3 | 40.000 libras / 177,92 kN | 51,000 lbf / 226.85 kN | 53,000 lbf / 235.74 kN | |
Crucero | Mach 0.82 (473 kn; 876 km/h) típico, Mach 0.88 (507 kn; 940 km/h) MMo | |||
Rango | 3.500 nmi (6.500 km) | 5.200 nmi (9.600 km) | 5.100 nmi (9.400 km) | |
Despacho | 9.000 pies (2.700 m) | 10.500 pies (3.200 m) | 9.500 pies (2.900 m) | |
Ceiling | 42.000 pies (12.800 m) |
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 52 | 57 | 48 | 42 | 19 | 14 | 18 | 36 | 40 | 25 | 11 | 12 | 10 | 11 | 17 | 10 | 10 | 1 | 446 |
(leer más)
(leer más)
(leer más)